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含銅廢水處理工藝 加工定制

品牌: 新得瑞
型號: 按需定制
產(chǎn)地: 江蘇常州
單價: 25632.00元/套
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
所在地: 直轄市 上海
有效期至: 長期有效
發(fā)布時間: 2023-11-22 18:33
最后更新: 2023-11-22 18:33
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詳細說明

目前,,該技術(shù)主要分為固定床、流化床和氣流床3種,,魯奇加壓固定床氣化爐對高水分高灰分的低階煤有很好的氣化效果,,其具有生產(chǎn)能力大,、原料煤制備工藝簡單、投資少,、消耗低,、技術(shù)成熟可靠的特點,。但魯奇氣化爐對煤化工廢水處理的工序復雜,環(huán)保問題較多,,排放廢水水質(zhì)成分復雜,、污染物濃度高,含有大量的酚類,、烷烴類、芳香烴類,、氨氮,、氰化物和有機含氮化合物等物質(zhì),具有高色度和高濁度的特點,。廢水經(jīng)過酚氨回收處理后,,COD、總酚,、總氮分別為2000~6000,、300~800、100~300mg/L,,B/C為0.25~0.35,。

當前對魯奇爐煤化工廢水的治理技術(shù)路線主要由預處理、生物處理,、深度處理3個部分組成,。其中,預處理主要為汽提脫氨,、萃取脫酚和除油,;生物處理一般采用厭氧-缺氧-好氧的組合處理技術(shù);深度處理主要包括混凝沉淀,、吸附技術(shù),、氧化、膜分離等,。但基本都存在生物處理出水有機物濃度高,、污染物去除不徹底、深度處理費用高等問題,,經(jīng)過多次改造后也未能達到較好的效果,,對后續(xù)回用及零排放系統(tǒng)產(chǎn)生較大影響。

新疆某煤化工企業(yè)采用隔油-兩級氣浮-水解酸化-BCR工藝預處理酚氨回收廢水,,采用水解酸化-UASB預處理芳烴廢水,,采用A/O-混凝氣浮-臭氧氧化-BAF-過濾-活性炭吸附的組合工藝對預處理后的混合廢水進行聯(lián)合處理,通過比較該企業(yè)污水處理廠的設計參數(shù)及運行狀況,,分析各污染物的去除效果及達標情況,,以期為同類廢水處理工程工藝設計及提標改造提供一定的理論基礎。

1、煤化工企業(yè)概況及污水處理流程

該煤化工企業(yè)采用碎煤加壓氣化技術(shù)生產(chǎn)甲醇(90萬t/a),、1,,4-丁二醇(30萬t/a)、燃料油(70萬t/a),,副產(chǎn)物有硫酸,、焦油、粗酚,、硫銨等,。廢水排放總量為453.2m3/h,廢水的分類,、水質(zhì),、水量見表1。



2,、污水處理工藝及各單元設計參數(shù)

2.1 酚氨回收廢水預處理單元

酚氨廢水調(diào)節(jié)池對酚氨回收廢水進行緩沖儲存,,尺寸55m×25m×7.7m,水力停留時間(HRT)為24h,;隔油沉淀池共4座,,并聯(lián)運行,單座尺寸28.3m×7m×76.2m,;一級氣浮池共3座,,并聯(lián)運行,單座尺寸16m×4.5m×4.2m,;二級氣浮池共3座,,并聯(lián)運行,單座尺寸為16m×4.5m×4m,;水解酸化池共2座,,并聯(lián)運行,設計采用折流式水解酸化污泥床,,單座尺寸37.5m×26.6m×8.3m,,池內(nèi)掛載生物填料,HRT=40h,。

BCR工藝是一種采用高效脫氮分批次多循環(huán)活性污泥法的技術(shù),,采用分批次多循環(huán)運行周期院(進水→曝氣→攪拌)→(曝氣→攪拌)→(曝氣→攪拌)→重復多次(曝氣→攪拌)步驟→沉淀→潷水→閑置,相比于傳統(tǒng)生物脫氮需要大比例的硝化液回流,,能夠充分利用原水中的有機物作為反硝化的碳源,,有效節(jié)省堿度和碳源的投加,降低系統(tǒng)運行成本,,可根據(jù)排污狀況自由調(diào)整運行周期,。BCR反應池共4座,,并聯(lián)運行,單座尺寸80m×22m×9m,,HRT=140h,。每座BCR反應池配套16臺充氧效率高、免維護的碟式射流曝氣器,。

2.2 芳烴廢水預處理單元

芳烴廢水中含有高濃度的有機酸,、醇類、酮類等,,采用水解酸化-UASB對該廢水中的有機物進行預降解,,降低后續(xù)處理系統(tǒng)的處理負荷。采用1座厭氧水解池,,尺寸15.5m×6.2m×8.65m,池內(nèi)掛載生物填料,,HRT=16h,。采用6座UASB厭氧反應池,并聯(lián)運行,,單座尺寸10.5m×5.5m×8.65m,,HRT=56h。每座UASB厭氧反應池配有1套布水系統(tǒng),、三相分離器,、收水系統(tǒng)和循環(huán)系統(tǒng)。UASB設計跨越管線至BCR反應池,,補充反硝化所需的碳源,。

2.3 綜合生物處理單元

經(jīng)過預處理后的酚氨回收廢水、芳烴廢水與低溫甲醇廢水,、甲醇精餾廢水,、1,4-丁二醇廢水,、生活化驗廢水及其他廢水等在混合污水調(diào)節(jié)池內(nèi)調(diào)節(jié)水質(zhì)水量,,提升進入A/O反應池?;旌蠌U水調(diào)節(jié)池尺寸25m×7m×7.7m,,HRT=2h。

A/O反應池,,4座,,并聯(lián)運行,單座尺寸70m×15m×7.5m,,池內(nèi)掛載生物填料,,HRT=48h(A:O=1:2.5),,硝化液回流比200%。運行時污泥質(zhì)量濃度維持在2000~4000mg/L,,A段DO≤0.2mg/L,,O段DO為2~4mg/L。

2.4 深度處理單元

(1)混凝氣浮池,,2座,,并聯(lián)運行,單座尺寸20m×7m×4.35m,,配有PAC加藥裝置,、PAM加藥裝置各1套。

(2)臭氧氧化池,,1座,,尺寸25m×8m×6.5m,HRT=2h,。配套3臺12kg/h氧氣源臭氧發(fā)生器,,2用1備。

(3)BAF池,,8座,,并聯(lián)運行,單座尺寸6m×6m×6m,,HRT=1.5h,,池內(nèi)填裝火山巖、陶粒等填料,,填料高度2.5m,。

(4)快濾池,8座,,并聯(lián)運行,,單座尺寸6m×4m×5.6m,濾速6.25m/h,,濾料填裝高度1.2m,。

(5)活性炭過濾器,6臺,,并聯(lián)運行,,單臺尺寸D3.2m×5m,濾速12.5m/h,,活性炭填裝高度1.5m,。活性炭過濾器設計跨越管線,,正常運行時快濾池出水直接至回用水池,。

2.5 污泥脫水單元

氣浮池產(chǎn)生的浮渣,、BCR和A/O反應池產(chǎn)生的剩余污泥經(jīng)收集后匯入污泥儲池,送入污泥濃縮池進行濃縮處理,。污泥濃縮池共兩座,,并聯(lián)運行,單座尺寸D9m×5.5m,,固體負荷為45kg/(m2?d),。合計絕干污泥量為5580kg/d,采用2臺處理量為32m3/h帶式壓濾機進行污泥脫水,,脫水污泥含水率≤85%,,運行周期為8h。

3,、運行效果

污水處理廠滿負荷運行后,,2018年4~6月期間進行了連續(xù)取樣分析,采樣點為各處理單元中的主要工藝,,測定具體指標為COD,、氨氮、總氮,、酚,。

3.1 酚氨回收廢水預處理單元的運行效果

酚氨回收廢水含有較高濃度的COD,、氨氮,、酚類,平均質(zhì)量濃度分別為mg/L,。經(jīng)隔油,、氣浮、水解酸化,、BCR等處理工藝處理后,,COD、氨氮,、酚類的平均去除率分別達到79.1%,、91%、82%,。其中水解酸化工藝后出現(xiàn)了總酚濃度的增長,,這是由于魯奇爐氣化廢水中酚主要以苯酚為主,但仍含有一定量的多元酚和苯酚酯,,在缺氧條件下,,利用兼氧菌將其水解為單元酚和有機酸,增加了酚類的質(zhì)量濃度,。經(jīng)取樣檢測,,BCR反應池出水中總氮,、總酚分別為21~43、31~86mg/L,,酚氨回收廢水預處理單元對總氮,、總酚的去除率分別為74.1%~88.3%、75%~90.4%,。

3.2 綜合生物處理及深度處理單元的運行效果

考察綜合生物處理及深度處理單元對COD,、氨氮的處理效果,結(jié)果表明,,混合廢水的COD,、氨氮分別為173~501、3~18mg/L,,經(jīng)綜合生物處理及深度處理單元處理后出水COD,、氨氮分別為31~100、0.1~2.9mg/L,。COD,、氨氮去除率分別為61.3%~92.6%、64.3%~99.3%,,基本能夠達到《循環(huán)冷卻水用再生水水質(zhì)標準》中的水質(zhì)標準要求,。


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